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KBR公司是全球最大的合成氨工藝提供商。全球已有超過200家合成氨工廠采用了KBR的專利工藝。憑借在該領(lǐng)域60多年的行業(yè)經(jīng)驗,KBR公司不斷創(chuàng)新,為了應(yīng)對新的市場競爭而成功地開發(fā)出多種節(jié)能省氣的新型合成氨工藝。這些新技術(shù)既可以用于對已有工廠的改造,也可以用于新建工廠。實踐證明,KBR的新工藝具有可靠的設(shè)計和優(yōu)異的性能表現(xiàn)。
KBR Purifier工藝
傳統(tǒng)的天然氣合成氨工藝為了保持較高的轉(zhuǎn)化率,減少合成氣中的甲烷殘余量,一段爐出口溫度需控制在810℃左右,二段爐出口溫度需達(dá)到1000℃左右。同時,為了保障合成氣壓縮機出口的氫氮比為3:1,需要有效的控制二段爐進口工藝空氣的進料量。由于工藝流程長,控制回路有較大的滯后。為了降低合成回路的甲烷和惰性氣體,需要單獨的弛放氣回收裝置。
KBR的Purifier工藝在干燥器和合成氣壓縮機之間添加了特有的深冷凈化器設(shè)備,如圖1所示。該設(shè)備能夠清除合成氣中的所有甲烷和大部分惰性氣體,并且能夠精確地將氫氮比控制在3:1。因此,當(dāng)使用該工藝時,二段爐將通入過量的空氣,出口溫度降低至860℃左右。同時,一段爐的熱負(fù)荷得到減輕,從而允許其出口溫度降低至700℃左右,輻射段爐管的尺寸可以縮小約1/3。合成回路的馳放氣直接通入深冷凈化器的上游,由凈化器承擔(dān)其回收工作。因此Purifier工藝不需要獨立的弛放氣回收裝置。
Purifier工藝以其獨特的設(shè)計和有效的整體優(yōu)化,具有低能耗、低投資成本、操作靈活以及生產(chǎn)高度可靠等優(yōu)勢。
中海石油化學(xué)有限公司在海南省東方工業(yè)開發(fā)區(qū)新建的合成氨工廠采用了KBR的Purifier工藝,氨生產(chǎn)能力1500噸/天。該工廠的能耗低至6.49Gcal/噸氨,是目前全球能耗最低的合成氨工廠。
Yara集團位于荷蘭Sluiskil的Purifier合成氨裝置,平均在線率達(dá)到97.3%,曾創(chuàng)下連續(xù)運轉(zhuǎn)1375天的記錄。
KBR KRES工藝
傳統(tǒng)合成氨工藝中,原料天然氣除了用作工藝物料,通過甲烷蒸汽轉(zhuǎn)化生成合成氣以外,還有相當(dāng)數(shù)量的天然氣用作一段爐的燃料,加熱一段爐以提供蒸汽轉(zhuǎn)化所需的熱量。二段爐出口溫度必須維持在1000度左右,為了回收熱量而產(chǎn)生了大量的蒸汽。其實質(zhì)上是使用了昂貴而又有限的天然氣制造蒸汽,從能量的經(jīng)濟性角度看是不合理的。
而在KBR的KRES工藝中,傳統(tǒng)的一段爐取消,取而代之的是由預(yù)熱爐、自熱式轉(zhuǎn)化爐(ATR)和換熱式轉(zhuǎn)化爐(KRES)組成的轉(zhuǎn)化單元,如圖2所示。原料氣經(jīng)預(yù)熱或者輕度轉(zhuǎn)化后,約70%的氣體與富氧空氣混合后進入自熱式轉(zhuǎn)化爐,其功能相當(dāng)于原二段爐。甲烷和氧氣首先在上部的混合室燃燒,然后進入催化劑床層進行轉(zhuǎn)化反應(yīng),其出口氣通入換熱式轉(zhuǎn)化爐的底部。
換熱式轉(zhuǎn)化爐是一個兼帶轉(zhuǎn)化反應(yīng)的開管式換熱器,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。約30%的原料氣從爐體的頂部通入,順著填充有催化劑的換熱器管程向下流動,在管程,原料氣發(fā)生轉(zhuǎn)化發(fā)應(yīng),反應(yīng)所需的熱量通過管殼換熱提供。反應(yīng)后的轉(zhuǎn)化氣在換熱器的底部與自熱式轉(zhuǎn)化爐出口氣混合,然后通過殼程向上流動,與管程換熱后流出裝置,其出口溫度約在600℃~800℃。
在KRES工藝中,自熱式轉(zhuǎn)化爐出口氣體的高溫?zé)崮苤苯釉趽Q熱式轉(zhuǎn)化爐中被利用,用以進一步生產(chǎn)轉(zhuǎn)化氣,預(yù)熱爐或者輕轉(zhuǎn)化爐的熱負(fù)荷得到有效降低,從而極大地減少了燃料天然氣的消耗。
由于KRES工藝簡化了復(fù)雜而又龐大的一段爐,使得工廠的整體可靠性得到有效的提高。換熱式轉(zhuǎn)化爐的開管式設(shè)計消除了設(shè)備熱應(yīng)力,同時由于管程和殼程的壓差極小,使得設(shè)備可以保持長時間的運轉(zhuǎn)。另外,由于廢鍋入口處的溫度得到顯著降低,廢鍋整體的操作強度得到有效改善,也增加了其運行周期。遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司的遼河化肥廠由于天然氣供應(yīng)不足,長期處于低負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),尤其是在冬季供熱高峰期(每年的十二月到二月份),該廠一般只能維持在60%~70%的負(fù)荷下運行。為了減少對天然氣供應(yīng)的依賴,遼化廠采用了KBR的KRES工藝進行改造。改造后天然氣耗量由9.15 Gcal/噸氨降低到 6.47 Gcal/噸氨,在相同產(chǎn)量下可以節(jié)約高達(dá)29%的天然氣,同時還能增加了13%的CO2產(chǎn)量,用于實現(xiàn)尿素增產(chǎn)。改造后該廠在全年的大部分時間實現(xiàn)了滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),即使在天然氣最為短缺的1~2月間,其生產(chǎn)負(fù)荷也能達(dá)到90%以上。