科學(xué)管理降低機采井耗電量
時間:2017-10-10 14:49
來源:
作者: 宋金甫
大港油田第二采油廠現(xiàn)有熱采油井 227 口,普遍存在著單井年耗電量高、系統(tǒng)效率較低問題。為提高經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),實現(xiàn) 節(jié) 能 降 耗, 以 調(diào) 整 參 數(shù) 為 切 入點,應(yīng)用了使用節(jié)能抽油機、調(diào)參、調(diào)平衡、變頻裝置的運用等技術(shù)措施,取得了明顯效果,單井平均耗電量由目前的 15.20Kw·h 降低到14.36Kw·h。應(yīng)用各項技術(shù)降低機采井能耗是油田開發(fā)中后期降低采油成本、提高經(jīng)濟效益的一項重要措施。
影響機采井耗電量的因素影響機采井耗電量主要因素有抽汲參數(shù)匹配不合理、機械設(shè)備影響、 節(jié)能設(shè)備覆蓋率低、 泵況異常等。根據(jù)采油二廠機采井耗電量實際影響因素, 做了影響耗電因素統(tǒng)計表。通過統(tǒng)計抽汲參數(shù)匹配不合理和機械設(shè)備是影響采油二廠機采井能耗的主要因素。
電機裝機功率偏大。電動機的負(fù)載率是電機運行時一個重要參數(shù)。電動機負(fù)載率過高或過低,會導(dǎo)致使用壽命縮短,電能浪費。生產(chǎn)中,抽油機井選配電動機,往往考慮起動與過載能力,功率裕量偏大,使負(fù)載率偏低,增加電機損耗。對于大泵、轉(zhuǎn)數(shù)低、產(chǎn)液量低的井仍然使用大電機,就出現(xiàn)了大馬拉小車的現(xiàn)象,如果不及時更換,勢必造成能源的浪費。通過調(diào)查:目前全廠平均負(fù)載率水平偏低,主要集中在 10~30%之間,電機無功損耗大,其中占能耗測試井 57% 的普通異步37kW、45kW 電機平均負(fù)載率僅為 20%,問題更為突出。
使 用 非 節(jié) 能 型 抽 油 機。 常 規(guī)抽油機同異相型抽油機相比,凈扭矩數(shù)值較大,能耗較高。通過比較同 產(chǎn) 液 量 CYJ10-5-53HB 型 與CYJY10-5-53HB 型 的 能 耗, 常規(guī)抽油機噸液耗電量為 10.71kW,異 相 型 抽 油 機 噸 液 耗 電 量 為10.19kW,高出 0.52kW。使用非節(jié)能型抽油機井是造成能耗高的主要原因之一。普通異步電機的啟動轉(zhuǎn)矩倍數(shù)只有 1.8 倍,而節(jié)能電機的啟動轉(zhuǎn)矩為 3.6 倍,其具有啟動轉(zhuǎn)矩大,過載能力強的特點,非節(jié)能電機加大了機采井耗電量。皮帶松緊度不合適。皮帶在傳動中產(chǎn)生摩擦損失,其松緊度不同的情況下,對抽油機耗電具有一定的影響。皮帶過松導(dǎo)致發(fā)生丟轉(zhuǎn),傳輸效率降低,而過緊導(dǎo)致皮帶和電動機軸承磨損加速,耗電量也上升。
盤根松緊度不合適。抽油機工作時,由于光桿與密封盒中填料有相對運動產(chǎn)生摩擦,故產(chǎn)生功率損失。密封盒松緊程度對耗電有一定的影響, 盤根過松會導(dǎo)致井口漏油,盤根過緊引起電流上升,耗電量增加, 密封盒壓蓋壓的越緊, 耗能越大。地面參數(shù)偏大。通過系統(tǒng)效率與舉升高度 η-H 關(guān)系曲線得出,在泵徑、泵掛、沖程不變情況下,依次調(diào)大沖次相同舉升高度,隨沖次增大,系統(tǒng)效率下降。降低電耗的技術(shù)措施與效果針對造成機采井耗電量高的原因,大港工程師們認(rèn)為降低機采井能耗的關(guān)鍵是:匹配的電機功率,完善的地面設(shè)備, 合理的抽汲參數(shù),科學(xué)的管理方法,有的放矢的制定出相應(yīng)的措施。
節(jié)能電機合理匹配。抽油機井電機合理匹配就是在考慮啟動及過載能力的前提下,根據(jù)產(chǎn)液和載荷的變化,對電機進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整、以提高運行效率和功率因數(shù),從而達(dá)到節(jié)能目的。
結(jié)合電機匹配的數(shù)學(xué)公式的構(gòu)成,在配備電機時,首先應(yīng)滿足功率需求,即電機實際功率不超過選配電機額定功率:P 實際 < P 額定。優(yōu)先對全廠電機負(fù)載率低于 20% 的井進(jìn)行匹配; 運用電參測試儀器測試啟動、瞬時電流及前后期效果;求得周期載荷系數(shù),在滿足最大啟動扭矩的約束條件下,算出裝機功率;以節(jié)能電機替換普通電機。共匹配電機 15 口井,平均有功功率下降 0.98 kW,單井日節(jié)電 23.52kWh。常規(guī)型抽油機加下偏杠鈴節(jié)能改造。主要在游梁尾端加裝一套下偏杠鈴裝置,改造后下偏杠鈴的質(zhì)心運動軌跡為繞中軸支座的一段圓弧,其半徑不變但力臂值變化。改造抽油機 4 臺,平均有功功率下降1.04KW,單井日節(jié)電 24.96kWh。普通異步電機改造成雙功率節(jié)能電機。對常規(guī)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造具有很大的節(jié)能降耗潛力。雙功率電機改造是在單槽內(nèi)下入雙線,形成雙繞組,滿足油井重載啟動、輕載運行的條件,具有降低能耗和提高負(fù)載率的雙重效果。
調(diào)整盤根、皮帶松緊和抽油機平衡。機井皮抽油帶在最松和最緊時耗電高,V5380 型皮帶井最佳能耗力矩為 18~19N/m,V6350 型皮帶井最佳能耗力矩為 17~18N/m,皮帶松緊度能耗差 2~3% 之間。抽油機井平衡率在 95~100% 之間能耗最低,80% 以下及 110% 以上能耗高,能耗差 3~5% 之間。2011 年及時調(diào)整皮帶松緊 21 井次,平均節(jié)電率 1.97%,實現(xiàn)節(jié)電 5.47 萬千瓦時,調(diào)整平衡井 35 井次,平均節(jié)電率 2.97%,實現(xiàn)節(jié)電 6.79 萬千瓦時。本著長沖程慢沖次和保持合理舉升高度的原則,通過對單井的生產(chǎn)狀況進(jìn)行分析,對沉沒度小于100 米,泵況小于 20% 的井實行下調(diào)參。2011 年實施整體參數(shù)優(yōu)化64 口井, 優(yōu)化前后, 產(chǎn)液上升 9.75t/d,系統(tǒng)效率提高 8.42 個百分點,有功降低 1.24kW,平均單井日節(jié)電 24.35kWh。通過上述技術(shù)措施,大港油田成功解決了機采井耗電量大的問題,實現(xiàn)了電量上的節(jié)省,符合當(dāng)前油田降本增效的發(fā)展方向。